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インドアプレーン製作のメモの代わりに始めたので。更新は不定期で、気が向いた時です(笑) モチベーションが上がるので、ナイスと思ったら拍手してください(^ ^) コメントもよろしくお願いします。
なんだかブログを書くのがおっくうになってしまって…テストしてからだいぶ経ってしまいましたが、重心位置、リンケージ、機首の補強をしてGFR-2.5のテスト飛行をしてきました


どうもパワーのない複葉のせいか、風に弱く少しでも風が吹くとあおられてノーコンになり気味です…
無風の体育館ではノーコン気味でもたまにコントロール下におけるときがあったのですが風が吹いているとその感覚が全くありません⤵︎
重心位置もまだ前にする必要もありそうですが、機首の補強でだいぶ重量が増したので推力も不足しているようにも感じます(>_<)
それとやはりリンケージの精度がイマイチなのがノーコンのいちばんの原因のような気がしてきたので、リンケージのガタがゼロになるように改良して再テストです!
っていうのを改良結果と共にブログに載せようと思っていましたが、なんだか最近疲れ気味で作業が全く進まないので、とりあえずここまででアップしました(笑)

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【2015/06/19 (金) 15:35】 | グリフワ系
トラックバック(0) | コメント(6)

無題
Bokkinen
Ryoさん、こんにちわ~!
動画拝見するとアタマ上げのせいでパワーが食われちゃってるように見えますね!
重心がもっと前なのかも・・・。
ただ、重くなったぶんだけこれが水平になるとスピードが出ちゃいそうな気がします。
複葉機とゆーのも難しいんでしょうね~。
下側のハネの位置が前にズラせればだいぶ変わりそうですけど!


無題
りょう
bokkinenさんおはようございます☆
そ〜なんですよねぇ…
でも3ch機なんでダウン打てば下がるんですが、動いたり動かなかったり急に動いたり、リンケージガタが影響してそうな感じで、風が吹いているときの微妙な修正が仕切れない感じなんですよね〜
なんで、とりあえず重量が増えないところから改良してみようと思ってます(^^;;


無題
きくマン
私もbokkinenさんと同じく、もっと重心が前なんだと思います。滑空テストではどうなんでしょう?
水平になって機速が出れば、舵は効くんじゃない


無題
りょう
お疲れ様です〜(^O^)
エレベーター仕様なんで滑空テストではエレベーターを合わせてやれば滑空するんですが、舵の効き具合が問題なんですよね〜
コンセプトとしてはグリグリもフワフワもというよりは、フワフワしながらグリグリできるのが目標なんで、フワフワしててもコントロールできるように持ってきたいなと…(^^;;
動画では機速を上げないようにかなりエレベーターアップ気味になってるんですが、リンケージの遊びが多くて風にあおられながらの修正が間に合わない感じで、さらに翌面積が大きくてあおられやすいせいなのか機速を上げても風にあおられて高速きりもみになったりするんですよね〜⤵︎
とりあえず、リンケージ完成したんで風のない日にテストしてみます(^O^)


遅コメだけど
としちゃん
いやあ暑いやらなんやらで、私もブログ書く気が失せまくってます、たいてい夏はそんな感じみたい。
リンケージは収縮チューブを使うとガタなくできます。
http://trhk.exblog.jp/9037597/
チューブはホームセンターの電材売り場にたいてはあります。あと舵角は超スローだと片側45度くらい平気でとります。稼動範囲が広がるとトルクが足らなくなるので、エルロンもエレベーターのようにヒンジより前の部分の外側一部が動くようにしておくのが良いです。あとサーボに電気をかなり持っていかれるので、電池から受信機へのコードは超軽量インドア機のノリより太めにしておく必要があります。


としちゃんこんにちわ
りょう
アドバイスありがとうございます✨
そうなんですよね〜
暑さと疲労で、子供を寝かしつけた後作業部屋に行くモチベーションが上がらずにだらだらしている今日この頃です(^^;;
次直すときは収縮チューブのヒンジやってみます(^O^)/
サーボの電気そんなに喰うんですか〜!持ってる一番細いのでつないだ気がするんで、電流足りてないかもですね…
とりあえずエルロンにもカウンターつけるのが一番手っ取り早そうですね〜今日帰ったら改造してみます✨



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この記事へのコメント
無題
Ryoさん、こんにちわ~!
動画拝見するとアタマ上げのせいでパワーが食われちゃってるように見えますね!
重心がもっと前なのかも・・・。
ただ、重くなったぶんだけこれが水平になるとスピードが出ちゃいそうな気がします。
複葉機とゆーのも難しいんでしょうね~。
下側のハネの位置が前にズラせればだいぶ変わりそうですけど!
2015/06/20(土) 06:46 |   | Bokkinen #549583b953[編集]
[管理者用 返信]

無題
bokkinenさんおはようございます☆
そ〜なんですよねぇ…
でも3ch機なんでダウン打てば下がるんですが、動いたり動かなかったり急に動いたり、リンケージガタが影響してそうな感じで、風が吹いているときの微妙な修正が仕切れない感じなんですよね〜
なんで、とりあえず重量が増えないところから改良してみようと思ってます(^^;;
2015/06/20(土) 07:07 |   | りょう #c044370b[編集]
[管理者用 返信]

無題
私もbokkinenさんと同じく、もっと重心が前なんだと思います。滑空テストではどうなんでしょう?
水平になって機速が出れば、舵は効くんじゃない
2015/06/27(土) 22:30 |   | きくマン #5829642bed[編集]
[管理者用 返信]

無題
お疲れ様です〜(^O^)
エレベーター仕様なんで滑空テストではエレベーターを合わせてやれば滑空するんですが、舵の効き具合が問題なんですよね〜
コンセプトとしてはグリグリもフワフワもというよりは、フワフワしながらグリグリできるのが目標なんで、フワフワしててもコントロールできるように持ってきたいなと…(^^;;
動画では機速を上げないようにかなりエレベーターアップ気味になってるんですが、リンケージの遊びが多くて風にあおられながらの修正が間に合わない感じで、さらに翌面積が大きくてあおられやすいせいなのか機速を上げても風にあおられて高速きりもみになったりするんですよね〜⤵︎
とりあえず、リンケージ完成したんで風のない日にテストしてみます(^O^)
2015/06/27(土) 22:58 |   | りょう #527fe5839c[編集]
[管理者用 返信]

遅コメだけど
いやあ暑いやらなんやらで、私もブログ書く気が失せまくってます、たいてい夏はそんな感じみたい。
リンケージは収縮チューブを使うとガタなくできます。
http://trhk.exblog.jp/9037597/
チューブはホームセンターの電材売り場にたいてはあります。あと舵角は超スローだと片側45度くらい平気でとります。稼動範囲が広がるとトルクが足らなくなるので、エルロンもエレベーターのようにヒンジより前の部分の外側一部が動くようにしておくのが良いです。あとサーボに電気をかなり持っていかれるので、電池から受信機へのコードは超軽量インドア機のノリより太めにしておく必要があります。
2015/07/12(日) 11:45 |   | としちゃん #4a29f1a47f[編集]
[管理者用 返信]

としちゃんこんにちわ
アドバイスありがとうございます✨
そうなんですよね〜
暑さと疲労で、子供を寝かしつけた後作業部屋に行くモチベーションが上がらずにだらだらしている今日この頃です(^^;;
次直すときは収縮チューブのヒンジやってみます(^O^)/
サーボの電気そんなに喰うんですか〜!持ってる一番細いのでつないだ気がするんで、電流足りてないかもですね…
とりあえずエルロンにもカウンターつけるのが一番手っ取り早そうですね〜今日帰ったら改造してみます✨

2015/07/12(日) 15:09 |   | りょう #224b17b297[編集]
[管理者用 返信]

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